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Esqueci de postar minha referencia:
http://www.maxwellbohr.com.br/downloads/robotica/mec1000_kdr5000/tu...
Boa noite Rhaicmer; uma correcao o BC558 esta invertido ; no lugar do emissor tem que estar o coletor ; e vice verso, assim acho que funciona.
Olá NTH, obrigado pelo retorno. Eu achei isso também,porém na referencia que eu postei está ligado exatamente assim. No proteus chega a funcionar se eu alterar alguns parâmetros. Fiz outro teste (no proteus) substituindo os bc 548 por TIP120 e os bc558 por TIP127. Pelo menos no proteus funcionou então amanha vou jogar para uma protoboard e testar.
Peço desculpas, isso é verdade. vou tentar fazer essa correão. obrigado por enquanto. Eu refiz o esquema no proteus e mesmo assim o motor não roda. Vou tentar mesmo montar com os tips. vlw. Depois posto os resultados aqui!
Qual a corrente do seu motor ? Esses transistores citados só aguentam no máximo 500 mA !
Seu motor funciona com 3,3 V ? Qual a especificação do seu motor ?
Obrigado pelo retorno JGAM. O motor que estou usando é aqueles de carrinho de brinquedo. Pelo que andei pesquisando ele funciona entre 3-6V. Medi a corrente dele é de 400mA á 3,3V.
Como citei acima, fiz simulações no proteus e realmente não funcionam. mudei os transistores por tip127 e tip120 e na simulação rodou. Amanha vou fazer testes depois do almoço e posto os resultados.
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